一般A2/O工(gōng)藝流程當脫氮效果(guǒ)好時,則除磷效果(guǒ)較差,反之亦然,很難同時獲得好的脫氮除磷(lín)的效果。所以特對A2/O工藝(yì)提出改進措施,以提(tí)高該工藝(yì)的(de)整體處理效果。
① 在設計和運行中(zhōng),保證汙泥(ní)回流比為(60~100)%。
》一般回流到(dào)厭氧段的汙泥回流比為(10~20)%,其餘(yú)的則回流到缺氧段。
》這樣就減(jiǎn)少了進入到厭氧段的硝酸(suān)鹽和溶解氧量(liàng),*大限度地維持了其(qí)厭氧環境,同時又保證了所需的汙泥濃度。
② 原汙水應能同時進入到(dào)厭氧段和缺氧段(duàn)。
》根據脫氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段和缺氧段的汙水流量。
》有關研究表明,如要獲得較(jiào)高的脫氮除磷效果,可按1/3汙(wū)水流入缺氧(yǎng)段來設計。
③回流(liú)汙泥的提升用潛汙泵代替螺旋泵,同時回流汙泥和汙水進入厭(yàn)氧段和缺氧(yǎng)段均采用淹沒式入流,以減少複氧。
④厭氧段和(hé)缺氧段水下攪(jiǎo)拌器的功(gōng)率一般按3~5W/m3來設計。
》過大(dà)則會在池內產生渦流,導致混合液溶解氧升高(gāo),影響脫氮除磷效果;
》但攪拌功(gōng)率過小則混合液中的汙泥可能沉積下來(lái)。
⑤取(qǔ)消消化池,將剩餘(yú)汙泥直接經濃縮壓(yā)濾成泥餅後作肥料使用,這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消(xiāo)化過程中磷被(bèi)重新釋放(fàng)和溶出,影(yǐng)響磷的去除效果。
⑥A2/O工藝的汙泥齡取值應兼顧脫氮除磷二方麵的要求,一般汙泥齡為15~20d為宜。
⑦混合液回流比的取值應兼顧A2/O工藝脫氮率要求較高和降低運行費用二個方麵
》一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費(fèi)用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓式,外圓為環形好氧池(chí),采(cǎi)用(yòng)轉(zhuǎn)刷曝氣推流;
》同心圓的中間是圓形缺氧反硝化池(chí),用潛水攪拌器攪拌推流。
》從厭氧段出來(lái)的混合液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液則通過(guò)隔牆上的旋轉門回流到缺(quē)氧段,混合液的回流量由控製旋轉門的開啟度來調節,使回流混合(hé)液不需用泵提升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。
》昆明第二(èr)汙水(shuǐ)廠就是采用該種結構,效果良好。
⑧A2/O工藝設計中,要取得較(jiào)好的處理效果和比較靈活的運行條件
》一般采用設計參數:厭氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三(sān)段水(shuǐ)力停留時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)。