汙水處(chù)理時氨氮和COD很低,總氮很高,是什(shí)麽原因?
來源:抖阴app成人環(huán)保 發(fā)布時間:2022-08-11
其實,氨氮達標(biāo),TN降不去的問題並不複雜,有時候調整(zhěng)一下參數就達標了。
一、缺(quē)少碳(tàn)源
在硝化反硝化過程中,去除(chú)TN要求的CN比理(lǐ)論為2.86,但是實(shí)際運行中因回流攜帶的DO的原因(yīn),CN(COD:TN)比(bǐ)一般控製(zhì)在4~6,缺少碳源(yuán),是我目前遇到很多朋友TN不達標的*多的原因之一!
解決辦(bàn)法(fǎ):
按CN比4~6,投(tóu)加碳源,並根據出(chū)水TN調整碳源投加量!社區有碳源(yuán)計算的(de)軟件,如(rú)有需要的小(xiǎo)夥伴可以計算一下!
二、內回流r太小
AO工藝的全稱是倒置硝化反硝化工藝,AO工藝的脫氮效率和內(nèi)回流比成正比(bǐ)!根據脫氮效(xiào)率公(gōng)式η=(r+R)/(1+r+R),因為R一般(bān)是固定的,而且控(kòng)製比例較小,所以,控製比大的內回流比r,越大脫氮效率越高,有些汙水處理內回流泵部分損壞或者選型太小,會導(dǎo)致(zhì)脫氮效率低!
解決辦法:
提高內回流比r在200~400%(有的脫氮工藝(yì)是內(nèi)外回流合並在一起的,內外回(huí)流比也要控製在這個範圍,這個範圍既保證(zhèng)了汙泥的回流,也保證了硝(xiāo)化液的回流,保證反硝(xiāo)化的脫氮效率)
三、反硝化(huà)池環境破壞
這種情況的出現的標誌是,反硝化池DO大於0.5,破壞了缺氧環(huán)境(jìng),使兼性異養(yǎng)的反硝化菌(jun1)優(yōu)先(xiān)利用氧氣來(lái)進行異(yì)養代謝,而不是(shì)利用硝態氮,使硝態氮無(wú)法(fǎ)脫除,導致TN的整體升高,反硝化池缺(quē)氧環境(jìng)破(pò)壞,後麵往往帶來的可能是氨(ān)氮的(de)超標,原因是(shì)硝化細菌無法形成(chéng)優勢菌種,不(bú)過曝氣池足夠大,還是沒有問題的!
解決(jué)辦(bàn)法:
1、內回流過大,導致攜帶DO過多的,調(diào)小內(nèi)回(huí)流比或者關(guān)小內回流處曝氣。
2、其他問題導(dǎo)致的DO高,例如進水與水麵相隔過高,導致跌落充氧,要減少高度差等。
四、反硝化反(fǎn)應時間不夠(gòu)
在設計規範中反硝化池(chí)的水力停留時間(HRT)要求在2~10h,也(yě)就(jiù)是*低的HRT要(yào)控製在2h以上,低於*低停留時間反硝化會進行的不徹底,這(zhè)種情況的出現,主要是前期設計水量過小導致的!
解決辦法:
1、超出設計標準的進水量導致的HRT縮短,可以考慮增加反硝化池的容積,例如新(xīn)建或者將一(yī)些過餘的建築改成反硝化池。
2、汙泥(ní)回流(liú)導致的HRT縮短,在實際中水力停留時間的計(jì)算需要算上汙泥回流的(de)量,汙泥(ní)回流比越大反硝化的(de)HRT越短,過大的汙(wū)泥回流會導致反硝化的HRT不足,這(zhè)一點很少有人去考慮,其實汙泥回流並不需要(yào)控製很大,控製的越大,回流汙泥濃度越小,回流中水越多!這種情況可以適當控製汙泥回(huí)流比來解(jiě)決。
五、脫氮效率過高
在(zài)設計(jì)規範中脫氮效(xiào)率一般在60~85%,問題(tí)中一級AO脫氮效率已經超過了90%,對於市(shì)政汙水來說已經很不(bú)錯了,但是在高氨氮的工藝廢水中,要求TN達到一級A,對一級AO工藝來說有點強人所難了。
解決辦法:
采用二級或者多級AO的工藝來解決。
六、含n雜環有機氮
有些含(hán)氮有機物,普通的生化無法破環(huán),導致無法脫除,這種情況比(bǐ)較少見(jiàn),主要是某一類廢水上,這種情(qíng)況下主要是工藝選型問題,沒有考慮有機氮氨化(有機氮(dàn)轉化成氨氮)的過程。
解(jiě)決辦法:
1、增加水解酸化的預處理(lǐ)。
2、水解酸化無法破環的,增加高級氧化預處理。